化“废物”为资源,济南炼化强力推进“无废企业”创建 环球速读
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5月以来,济南炼化建筑渣土综合利用设施正在加紧调试,力争早投用、早见效。该项目是中国石化建筑垃圾源头分拣利用示范性工程,每年可分拣利用建筑垃圾1万立方米以上,为实现“零渣土”出厂打下坚实基础。
近年来,济南炼化立足黄河流域中心城市炼厂区位,严格落实黄河流域“清废行动”部署,强力推进“无废企业”先行先试,积极探索固废能减尽减、可用尽用、应分尽分路径,着力化“废物”为资源,变“包袱”为效益。2022年,工业固废产生量比上年减量37.2%,综合利用率比上年提高6.1%,处置费用比上年降低24.7%;今年前四月,工业固废产生量同比再降7.9%,处置费用同比再降16.5%。
固废减量化、资源化要从源头抓起。该公司投用液化气脱硫醇装置尾气处理设施,碱液再生效果更好,新鲜碱液加注量同比减少50%,产生的液态烃碱渣回用于污水汽提装置注碱,实现了100%综合利用。污水处理场投用高效气浮后,浮渣产生量同比减少46%,经浓缩处理后的浮渣全部进入焦化装置,做到100%回炼利用。生产运行过程中产生的机泵润滑废油、废白油、采样油等确保100%回收回炼。
针对高含盐废水、高含盐污泥无害化、减量化、资源化处理难题,今年4月,率先采用机械压缩蒸发结晶MVR技术,建成投用催化烟气脱硫污水除盐项目。在“分盐技术”的加持下,不仅污水近零排放、盐泥近零产生,还分离出了高品质工业成品盐,外委处置杂盐降到 5%以下。
该公司不断优化燃气热脱附污泥减量化装置运行,先后攻克了布料器进料不均、冷却料仓卸料口堵塞等问题,目前,干化污泥的含水率、含油率分别稳定在5%、2%以下,污泥整体减量化80%以上,成为集团公司污泥减量化样板设施。
此外,包装物减量化、绿色化也成为济南炼化加强固废源头管控的有效做法。他们按照“小改大、重改轻、循环利用、全生命周期管理”的思路,优先采购吨桶包装或可循环回收包装三剂原辅材料,各类催化剂、抗磨剂改由槽罐车、周转箱运输,机泵润滑油吨装液袋包装替代铁桶包装,2022年三剂绿色包装采购率98%以上,源头减少了废弃包装物产生量。
接下来,济南炼化将进一步完善固体废物环保管理体系,优化固废综合利用环保设施运行,建设危险废物全过程信息化管控平台,强化建筑垃圾等一般固废分拣利用,向着固废产生量最小化、资源化利用充分化、最终处置规范化目标不懈努力。(大众日报客户端记者 左丰岐 报道)
责任编辑: 杨辉
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